安庆石化污水生化池曝气系统抢修获嘉奖
2020-08-31 点击 0 作者: 来源:

8月27日,安庆石化劳动竞赛委员会颁布持续攻坚创效第11号嘉奖令,对水务部污水区域生化系统含盐一级生化A池溶解氧池曝气系统提前7.5小时高效抢修成功,为公司奋力夺取“持续攻坚创效”行动全面胜利作出了突出贡献予以嘉奖。

8月17日晚21点20分,水务部污水区域职工史美华盯表时发现生化系统含盐一级生化A池溶解氧由4.2mg/L迅速下降至2.4mg/L,立即汇报班长。班长及岗位人员马上赶到现场,根据生产经验,来水水质及水温会直接影响溶解氧数据,班长余芳顺对所有数据进行目测后,立即安排当班职工全面排查。

“严加祥,你赶紧去测来水温度;汪来林,你去检查生化池各曝气池曝气情况;我去检查预处理生化进水及气浮出水是否带油;史美华检查来水COD趋势变化,同时注意观察。”

“含盐水温39.8、含油水温39.1,均正常。”

“进、出水水质正常,清澈。”

“向西方向曝气池正常。”

“严加祥,目前所有数据正常,我俩去和汪来林会合,池面太大,我们分头检查。”说完,余芳顺和严加祥快速赶到含盐一级好氧A池。并开始逐点排查,他们拿起照明设施仔细检查液面,无五彩光点,这说明水面无油,正常,他们边检查水面边检查所有风阀。当走至含盐一级好氧A池东南角时,他们就发现此处水面波动与其它处不同,正常曝气时会有气泡鼓动,而此处水面在微弱的灯光下呈现正常流动状态。

不对!他们开始初步判断曝气主风管有问题。怎么排查?

由于池深达8米,曝气系统布置均位于液面深处,只有做开关试验。

“史美华、史美华,我们现在关风阀,你注意溶解氧情况。”

“现在呈上涨趋势!”

“好,我们在打开风阀,你注意观察溶解氧情况!”

说完,余芳顺、汪来林、严加祥同时行动,再次打开各曝气系统风阀。

由于该池容积大,实际储水量为10000立方米,曝气系统风阀打开后需要一段时间才会有变化。几分钟后,他们再次发现池面状态异常,借助微弱的灯光,他们发现正常的鼓泡液面慢慢趋向平静的流动液面,同时露出池面的管径350毫米的曝气风线在有轻微振动,再一检查附近的曝气头,没有风量!他们再次临时关闭支线阀门,发现管线振动消失。

“余芳顺,溶解氧又开始下降了。状态与刚才发现的状态雷同。”正在此时,史美华传来信息。余芳顺等人初步确认,要么是主风管断裂、要么是5米液面以下的布气管脱落,造成风不经过曝气头直接从管口泄漏至污水中,导致污水无法曝气,这严重影响了污水的生化处理,他们立即向部值班及相关人员汇报。

立即切出A池。

区域组织力量连夜进行生产调整,减小含盐系列处理水量,暂时停运含盐一级生化A池处理,调整各污水调节罐液位。

此时,部领导及相关人员早已赶到现场,当即召开现场分析会,讨论研究生产调整与检

修方案。

务必保证环保生产零污染、零扰动!该部领导下军令状。

要保证环保生产零污染,关键是得要测算出检修预留时间。同时切换时要准确、精细。

“只能倒水到B池运行,但曝气风管在液面下6米处,相当于总容积量为7000立方,

再加上检修前必须减低含盐系列各调节罐液位,含盐调节罐要降低至10米,腈纶调节罐要降低至5.5米,事故罐要保持低液位4米,新含盐调节罐得保持空罐,这样一测算,总有效容积约24000立方,预计上游来水水量为450立方米每小时,同时考虑下雨或是来水水量不稳定等因素,预计能给予检修的时间只有36小时。”工艺管理人员储君经过周密测算后给出检修时间。

“那我这边所有工作必须提前做,所有的工器具必须提前到位,按照预留检修时间,我得安排4组人员同时焊接,否则时间不够。”设备管理胡斌紧接着说出自己的方案。

18日早8点,开始检修前准备工作。

该部组织对含盐污水罐降液位,同时,安排人员对新含盐调节罐的流程检查,确保流程畅通和含盐系列降负荷后储存上游来水,并全面配备现场检修用工器具。

由于该池容积较大,实际储水量为10000立方米,底部放空只能依靠潜水泵进行抽除,而且池底碳泥的含量具体多少不确定,因此,该抢修的关键是对池内污水的抽除及碳泥的清理,为有效节省抢修时间,该部准备了6台流量100-150立方米每小时的潜水泵(其中一台备用)。

19日8:30分,该池停止进水,5台潜水泵同时抽水,与此同时,4台电焊机及钢爬梯、架子等工器具全部运至现场,并落实好4组人员同时进行焊接作业。

20日凌晨3时,池内水位已剩余80厘米深,包箍已完全裸露,确系脱落状态,此时具备检修条件。

9时,4组抢修人员同时下入池底,对4根曝气管的包箍进行拆除,并对管口清理打磨焊接,对脱落的管线固定支架更换安装。

在水务部和检修人员的全力抢修下,20日下午13时池内作业全部结束。

14时含盐一级生化恢复正常运行,比原计划提前了7.5小时。期间污水系统运行平稳,有力地保证了安庆石化高效、清洁、循环、低碳生产。

作者:中国石化新闻网  来源:中国石化新闻网